???? 4月22日,新疆油田油氣儲運公司風城稠油首站的一臺螺桿泵,經(jīng)過自主維修,已實現(xiàn)平穩(wěn)運行十天,各項參數(shù)正常,有力確保了全國最大稠油油田風城油田的原油輸送。
????“我們用幾百元的新材料替代進口配件,對螺桿泵進行維修和更換,節(jié)約費用數(shù)十萬元?!毙陆吞锕緡壹壭偧寄艽髱煿ぷ魇邑撠熑诵傉f。
????據(jù)了解,這種類型的螺桿泵在全國僅有6臺,而且全部都在風城油田。
????十多天前,為了解決風城首站超稠油外輸螺桿泵軸承溫度過高,機械密封泄漏嚴重無法正常輸出原油的問題,肖剛來到風城油田生產(chǎn)現(xiàn)場。在仔細查找原因后,他很快找到了癥結(jié):螺桿泵軸徑磨損嚴重,造成軸承溫度過高,機械密封泄漏。
????設備維修單位給出的辦法是,更換螺桿泵的轉(zhuǎn)子和軸承。但肖剛心里算起了賬:一臺泵光轉(zhuǎn)子就需要35萬元,軸承一副就需要1.7萬元,再加上人工費就要花掉近四十萬元,不劃算!
????隨后,肖剛帶領大師工作室成員對螺桿泵需要維修的部位進行反復測量、精細比對,翻閱詳細資料并結(jié)合以往工作中類似設備維修處理的案例,最終決定采用一種可替代的材料——固持劑進行固持修復。
????4月10日,經(jīng)過現(xiàn)場維修,螺桿泵軸承磨損的部位得到了修復,機組泄露全部消除,機組運行平穩(wěn),“生病”的設備恢復了活力,整個過程僅花了兩天時間,短時間、高效率、低成本的自主維修,充分體現(xiàn)出成本在每個員工手中的“精細成本管控”理念。
??? “之所以能夠較快地解決問題,得益于我們多年來在自主維修和進口設備配件國產(chǎn)化方面的不斷努力和創(chuàng)新實踐,更得益于新疆油田公司長期以來對技能人才隊伍的建設?!庇吞锕居蜌鈨\公司總工程師劉延昌說。
????一直以來,油田公司高度重視技能人才隊伍建設,緊貼油田實際,研究制定了一系列政策措施加快技能人才培養(yǎng),推進了結(jié)構(gòu)合理、規(guī)模適中的技能人才隊伍建設,為油田持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供了強力支撐。
????據(jù)介紹,肖剛技能大師工作室是中石油第一批專業(yè)從事石油、天然氣儲、運、銷一體化業(yè)務技術服務的國家級技能大師工作室,承擔著新疆油田4037公里原油、天然氣管道維護、運營及設備維護技術支持工作。
????從2014年成立至今,該工作室開展的設備設施自主維修、進口設備配件國產(chǎn)化實施、創(chuàng)新活動為企業(yè)創(chuàng)造了六百余萬元的效益,并通過開展導師帶徒、青年員工成長助推調(diào)動了一線青年員工學習技能的積極性,成為一線員工立足崗位、勇攀技術高峰的標桿。去年,國家級肖剛技能大師工作室通過小改小革等措施,累計降本增效一百多萬元。
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