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        累計(jì)節(jié)支創(chuàng)效3900萬(wàn)元
        ——重油公司為提質(zhì)增效掛上“加速檔”小記
        楊楚怡

        ????作為已開發(fā)33年的老廠,面對(duì)低油價(jià)逆境,重油公司年初制定的9個(gè)方面降本增效舉措,通過(guò)全面實(shí)施,截至目前,該公司已累計(jì)節(jié)支創(chuàng)效近3900萬(wàn)元。

        ????立足“精細(xì)+優(yōu)化” 結(jié)出管理“效益果”

        ????今年,該公司持續(xù)堅(jiān)持“優(yōu)先高效、調(diào)減低效”的開發(fā)原則,通過(guò)開展措施效益評(píng)價(jià),優(yōu)選高效潛力井實(shí)施補(bǔ)層、重復(fù)壓裂措施20井次,恢復(fù)產(chǎn)能1.7萬(wàn)噸,產(chǎn)出投入比由2.75提高至3.60,目前已開展措施15井次,恢復(fù)產(chǎn)油水平105.5噸/天,超方案設(shè)計(jì)水平3倍,累積增油9744.8噸。

        ????在稠油注汽管理上,該公司做足“汽文章”,推進(jìn)“精細(xì)熱采”提效開發(fā)。供汽聯(lián)合站開展“一爐一策”管理辦法,實(shí)現(xiàn)蒸汽干度達(dá)標(biāo)率99.74%,通過(guò)“嚴(yán)把維保關(guān)+一次停爐多項(xiàng)作業(yè)”組合工作法,有效降低了故障停爐率及無(wú)效注汽消耗,確保鍋爐運(yùn)行時(shí)率達(dá)99.87%。

        ????通過(guò)提高注采效益、提升注汽質(zhì)量、優(yōu)化汽量結(jié)構(gòu),目前公司實(shí)現(xiàn)蒸汽費(fèi)節(jié)約893萬(wàn)元。

        ????聚焦“效益+效率” 扎緊能耗“錢袋子”

        ????隨著提質(zhì)增效專項(xiàng)行動(dòng)的深入開展,該公司把成本降控的“觸手”延伸至“運(yùn)行能耗較高”的問(wèn)題上,通過(guò)開展有效節(jié)電措施、優(yōu)化作業(yè)安排,實(shí)現(xiàn)了油田生產(chǎn)運(yùn)行效率、效益“雙贏”。

        ????通過(guò)“效益排序”減少電量損耗,對(duì)無(wú)效、低效井亮“紅牌”,該公司發(fā)動(dòng)全員積極開展無(wú)效井關(guān)停、低效井間抽外輸并泵運(yùn)行、減容并容等各項(xiàng)工作,截至目前共實(shí)現(xiàn)電費(fèi)控減182萬(wàn)元。

        ????以“減少低效無(wú)效作業(yè)”為出發(fā)點(diǎn),該公司緊密圍繞“嚴(yán)把前期審核、勤算效益產(chǎn)出、強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)督”,減少無(wú)效井下作業(yè)、低效井下作業(yè),目前累計(jì)節(jié)約531萬(wàn)元。

        ????探索“科技+創(chuàng)新” 挖掘提效“新引擎”

        ????“算好效益賬、多干效益活、多產(chǎn)效益油”,今年,該公司創(chuàng)新形成多介質(zhì)復(fù)合汽驅(qū)、中溫氧化汽驅(qū)、微生物冷采等關(guān)鍵技術(shù),增油提效階段成效顯著。其中,用“微生物冷采”新工藝技術(shù)替代“蒸汽熱采”稠油開發(fā),開井當(dāng)日拉油20噸,油井重新煥發(fā)青春,預(yù)計(jì)投入產(chǎn)出比1∶2.2。

        ????另外,同心管排砂采油綜合工藝技術(shù)高效解決了水平井砂埋、砂卡、管柱偏磨等問(wèn)題,提高井筒舉升、地面集輸效率,創(chuàng)效90萬(wàn)元。

        ????針對(duì)九6區(qū)蒸汽驅(qū)油藏“雙高”階段蒸汽波及效率低的矛盾,轉(zhuǎn)換開發(fā)方式,開展“多介質(zhì)復(fù)合汽驅(qū)”試驗(yàn)攻關(guān),經(jīng)試驗(yàn),產(chǎn)油水平由4.3噸/天提升至17噸/天,成效初顯,預(yù)計(jì)提高油藏最終采收率可達(dá)15.7%。

        時(shí)間:2020-10-13    來(lái)源:新疆石油報(bào)
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