????為降低生產(chǎn)成本,克拉瑪依石化公司動力廠化學(xué)車間改進樹脂清洗方案,不僅改善了水質(zhì),每次清洗可節(jié)省百余噸新水,還延長了樹脂實用壽命,用于更換樹脂的費用也降低近三十萬元。
????據(jù)了解,動力廠化學(xué)車間是該公司的用水大戶。該車間需要將優(yōu)質(zhì)回水和新水一起制成無鹽水供全廠使用,而陽離子交換器正是制水的主要設(shè)備,樹脂是該設(shè)備中的重要部件。如果樹脂清洗不干凈,全廠除鹽水的水質(zhì)將受到直接影響,因此清洗樹脂是該車間工作的重要內(nèi)容之一。
????今年4月,工業(yè)水車間污水深度處理回水質(zhì)量下降,負責(zé)再加工的動力廠化學(xué)車間首先感受到了異樣——制無鹽水的陽離子交換器樹脂床層壓差迅速增大。
????正常情況下,樹脂清洗后的壓差應(yīng)該在0.08兆帕左右,但當(dāng)時車間對樹脂進行清洗后,離子交換器內(nèi)、樹脂層中仍然有大量懸浮物,隨即車間又進行了一次沖洗,但壓差最低只能降到0.10兆帕,不但樹脂沒洗干凈,水也浪費了,這顯然是不理想的。
????動力廠化學(xué)車間工藝四班班長楊銳憑借自己多年的操作經(jīng)驗,以及對樹脂床層現(xiàn)狀的分析,提出:利用現(xiàn)有流程,將樹脂導(dǎo)入清洗罐后,繼續(xù)從陽離子交換器進水,利用清洗床體后的水通過樹脂輸出管線對樹脂進行清洗,這樣既能保證樹脂和床層的清洗,還能達到節(jié)水的目的。
????經(jīng)過車間技術(shù)員對現(xiàn)場的進一步評估,認為該方法可行,便立即制定了具體的操作方案。
????清洗結(jié)束后,投用樹脂床層,大家驚喜的發(fā)現(xiàn),壓差降到了0.06兆帕,說明這一方案對樹脂床層的清洗,比水質(zhì)正常時清洗地更為徹底。
????據(jù)動力廠化學(xué)車間副主任范小艷介紹,該項目每次樹脂清洗能節(jié)省100多噸新水,一年可省二千余元,但長遠效益遠不止于此?!拔覀冘囬g幾乎每年都會發(fā)生因上游水質(zhì)不好,導(dǎo)致的樹脂污染問題,這一方案清洗效果好、床層壓降小,就能延長樹脂的清洗周期,減少樹脂的清洗頻次,同時也能保證離子交換器的周期制水量,這些效益是無法估算的?!狈缎∑G說。