采油二廠上半年躺井管控工作初見成效。截至7月6日,采油二廠今年累計新增躺井506井次,與去年同期相比減少88井次;檢泵周期864天,與去年同期對比延長31天。
為持續(xù)降低躺井率,進一步夯實穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ),采油二廠在2021年超前部署,定指標(biāo)、定任務(wù),制定了2022年躺井次分級管控指標(biāo),將躺井指標(biāo)根據(jù)實際情況分解至各個作業(yè)區(qū),制定分月管控計劃。為加強檢查督導(dǎo),該廠通過制定《采油二廠工藝技術(shù)指導(dǎo)意見》及《清防蠟指導(dǎo)意見》,明確工藝紀(jì)律要求,提高抽油井設(shè)計的針對性及合理性,實現(xiàn)規(guī)范化管理。截至上月,共核查設(shè)計566項,檢查單井清防蠟制度191口,累計查出問題101項,均已整改優(yōu)化。
此外,采油二廠持續(xù)開展躺井原因分析,根據(jù)不同影響因素制定針對性優(yōu)化措施,一井一策、對癥下藥。累計應(yīng)用超長沖程抽油機6口井,自動間抽改造62口井,通過減少抽吸次數(shù),降低管桿偏磨影響;并針對采出氣量大導(dǎo)致氣影響抽油井,形成“井下氣錨+井口放氣閥”的配套防氣體系,不斷開展技術(shù)攻關(guān),試驗應(yīng)用自主研發(fā)的“防蠕動防砂卡分氣裝置”5井次。
2022年以來,采油二廠全面推廣清防蠟預(yù)警系統(tǒng)及遠程視頻監(jiān)督,通過遠程實時監(jiān)控跟蹤施工排量和溫度,既提高了計量的精確性,又保證了入井液溫度,在節(jié)約清蠟費用的同時提高了清蠟質(zhì)量。針對熱水循環(huán)清蠟不適應(yīng)油井,工程技術(shù)人員開展清防蠟工藝動態(tài)調(diào)整,累計優(yōu)選清防蠟工藝531口井,動態(tài)調(diào)整清防蠟周期及用液360口。