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        “節(jié)”盡所“能”治“頑疾”
        ——采油一廠做足三方面工作降低鍋爐單耗小記
        趙宏廈

        “截至目前,我們通過鍋爐改造、整體維修保溫層、注汽隱患治理等措施,實(shí)現(xiàn)天然氣平均單耗下降1標(biāo)準(zhǔn)立方米/噸蒸汽,鍋爐單耗得到進(jìn)一步降低?!?月28日,采油一廠技術(shù)科工作人員楊飛說。

        采油一廠稠油主要開采方式為熱力采油,是向地下注入高溫高壓蒸汽,建立熱場。該廠共有注汽鍋爐69臺,平均“工齡”20年以上,最長的超過30年,存在管線老化破損、結(jié)垢嚴(yán)重、保溫老化等問題,導(dǎo)致熱量損失大,天然氣單耗高,對標(biāo)比較存在較大差距。

        在新疆油田公司大力倡導(dǎo)節(jié)能降耗、低碳生產(chǎn)的總體要求下,采油一廠從自身情況出發(fā),找準(zhǔn)“癥結(jié)點(diǎn)”,深挖降耗空間,精準(zhǔn)施策,從鍋爐設(shè)備、水質(zhì)監(jiān)控、蒸汽輸送三個主要方面做足工作,治療鍋爐“費(fèi)氣”頑疾。

        源頭補(bǔ)“短板”

        稠油生產(chǎn)必須保證干度合格,如果熱量損失大,勢必會造成天然氣用量增加。該廠首先從鍋爐源頭上補(bǔ)“短板”,對鍋爐保溫層進(jìn)行整體維修,尤其是對簡易站鍋爐的對流段、輻射段邊蓋重點(diǎn)進(jìn)行保溫、密封填充及加固,目前已經(jīng)完成15臺鍋爐保溫層的整體維修工作。

        “鍋爐每點(diǎn)爐一次需要用約700標(biāo)準(zhǔn)立方米天然氣才能將水燒成合格的蒸汽注入地下,這些燒掉的天然氣屬于‘無用功’,而鍋爐自動化系統(tǒng)的老化是造成頻繁停爐的‘罪魁禍?zhǔn)住?。”采油一廠供汽聯(lián)合站工程組組長饒軍說。

        為解決此問題,該廠及時采取更換線路、遠(yuǎn)離熱源、加裝隔熱裝置等措施為鍋爐運(yùn)行保駕護(hù)航,現(xiàn)已完成15臺鍋爐的控制線路更換和9臺鍋爐老化觸摸屏及控制系統(tǒng)的更換工作。同時,對柱塞泵、供水泵等關(guān)鍵設(shè)備加密巡檢,提前進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),較少非計(jì)劃停爐頻次。

        “雙管”控水汽

        在鍋爐供水方面,由于軟化污水礦化度高,鍋爐內(nèi)部結(jié)垢快,每結(jié)垢1毫米,鍋爐熱效率就降低10%,意味著天然氣單耗將增加,造成熱效率降低。為此,該廠加強(qiáng)鍋爐數(shù)據(jù)跟蹤,分析成因,采取“前端控、后端優(yōu)”靈活控制水處理前端來水硬度,對23組軟化器進(jìn)行維護(hù)和更換樹脂,提高出水軟化質(zhì)量。另外,優(yōu)化酸洗頻次及流程,為鍋爐“除污去垢”,截至目前,今年已完成鍋爐清垢27臺。

        在蒸汽輸送上,以往由于注汽管線老化破損,熱流密度(單位面積熱損失)平均達(dá)120瓦/平方米,最高可達(dá)167瓦/平方米 ,導(dǎo)致很多蒸汽到了井口“熱力”衰減嚴(yán)重。該廠以注汽隱患治理為抓手,將保溫材料更換為氣凝膠。該材料具有保溫效果好、抗老化、憎水性好等特點(diǎn),成為了管線保溫的“最佳拍檔”。今年,該廠計(jì)劃更換注汽管線70公里,目前這項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)。

        嚴(yán)管降單耗

        為保證油層能夠“吃上”量足質(zhì)優(yōu)的蒸汽,該廠在井下作業(yè)時,對重點(diǎn)井加裝隔熱油管,將氮?dú)庾⑷刖鲁洚?dāng)“保溫內(nèi)衣”,提高蒸汽注入有效率。今年,僅在夏季上產(chǎn)勞動競賽期間,該廠就已對19口井采取了這一措施。

        在管理上,該廠落實(shí)禁止管匯伴熱用汽、稠油處理站電采暖改造等舉措,讓每一立方米天然氣都用在“刀刃上”。通過嚴(yán)管措施,該廠非井注用汽由2021年的18.11%,降低到目前的4.2%。

        值得一提的是,該廠在節(jié)能降耗上敢于嘗試,2022年,對紅淺6號站2號爐和紅淺1號站10號爐開展高干高效改造試驗(yàn),天然氣平均單耗下降3立方米/噸蒸汽,取得較好的效果。該廠還將實(shí)施“油壓高單井掃線”和稠油處理站預(yù)脫水工藝改造等措施,進(jìn)一步提高蒸汽利用率,降低天然氣使用量。

        時間:2023-09-05    來源:新疆石油報(bào)
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