綠色油田——開發(fā)公司壓裂施工現(xiàn)場。圖片由新疆油田公司開發(fā)公司工程科提供
開發(fā)公司工程科相關成員正在開展鉆井技術討論會。圖片由新疆油田公司開發(fā)公司工程科提供
作為能源型企業(yè),資源家底的“廩實”是高質量可持續(xù)發(fā)展的“根”和“本”。在新疆油田全面沖刺年度收官戰(zhàn)之際,回看今年以來的產能建設和新井原油產量,穩(wěn)步提速且持續(xù)保持上升趨勢,令人欣喜且振奮。其中,開發(fā)公司的貢獻可圈可點。
隨著油藏品質的降低,產能建設面臨的形勢日益嚴峻。作為產能建設的主要單位,開發(fā)公司工程技術科積極組織協(xié)調,通過優(yōu)化設計控減投資、鉆井壓裂提速提效等手段,不斷刷新產能建設新紀錄,努力實現(xiàn)快速優(yōu)質、規(guī)模效益建產。
截至目前,新疆油田公司開發(fā)公司今年動用鉆機77部,累計完鉆新井361口,完成進尺65.12萬米,鉆井建產能59.27萬噸,投產新井、跨年井共347口,累計產油20.51萬噸。
效益優(yōu)先
在經營管理上精雕細刻
產能建設提速提質與效益開發(fā)是開發(fā)公司工程科不懈追求的生產經營管理目標。
“和以前整體算贏不同的是,現(xiàn)在是每個區(qū)塊都要算贏,如果效益不達標,就會影響整個區(qū)塊的開發(fā)?!遍_發(fā)公司工程科科長毛德森說,每個專業(yè)每個人開展工作之前首先要考慮經濟效益。
該科室采油工作負責人陳仙江對此也深有感觸:“現(xiàn)在產能建設必須以效益為中心,不再僅僅為完成生產任務。關鍵是加大技術攻關,把有效產能變成高效產能,持續(xù)提升產能建設的效益。最終的考核也不再是量的變化,而是質的提升,就是我們到底開發(fā)了多少效益建產區(qū)塊?!?/p>
效益意識、成本意識的增強,成為這個團隊的共識。工程科副科長顏江也有同感,“原來我們是‘先干后算’,現(xiàn)在是‘先算盈、后干贏’,這種邏輯、行為方式已經成為一種自覺?!?/p>
陳仙江在采油工作始終堅持“成本是設計出來的”“方案優(yōu)化就是最大的節(jié)約”的工作理念,積極與勘探開發(fā)研究院、工程技術研究院、井下作業(yè)公司以及采油單位溝通,采取“設計一井一討論”的工作方法,從設計源頭嚴格控制采油工程投資。針對地質設計,他會依據(jù)井震資料結合儲層預測,落實油層展布特點,提出井段儲層劃分建議,明確儲層改造區(qū)域;針對工程設計,依據(jù)儲層展布及滲透性,結合固井質量,優(yōu)化裂縫長度、間距、裂縫半徑,優(yōu)化施工排量及單縫加砂量,以投入產出效益最大化為目標,合理控制改造規(guī)模。目前,采油團隊已完成180口井的壓裂設計審核審批工作,結合管理優(yōu)化,總計節(jié)約壓裂投資4000余萬元。
目前,采油方面的新井投產工作已完成,剩余的主要工作集中在22口注二氧化碳和3口注氮氣井現(xiàn)場施工上。
“冬季安全施工是我們目前最重要的任務,加強現(xiàn)場安全生產監(jiān)管是確保CCUS注入任務平穩(wěn)收官的重要保障?!标愊山f。
在工程科,雖然崗位不同,責任分工不同,但全員提質增效、創(chuàng)新創(chuàng)效的目標相同。
今年以來,工程科以“方案設計、現(xiàn)場實施”兩個優(yōu)化為抓手,以推進地質工程經濟一體化融合、全過程、多專業(yè)的整體優(yōu)化,同時確保以技術方案上可行、經濟上達標、成本上可控為思路;開展提質增效控投挖潛,逐項梳理鉆井工程費用構成,抓住主要內容,找準挖潛方向;充分論證,確定井身結構、工期、鉆井液、固井及市場化等5方面優(yōu)化措施;將優(yōu)化措施落實落地,切實把住設計關、施工關;層層下達投資控制任務、層層壓實投資控制責任,嚴格考核兌現(xiàn)。
全年通過設計優(yōu)化及鉆井工程市場化,開發(fā)公司工程科控減投資2000余萬元。
合理施策
鉆井速度得到大幅提升
對開發(fā)公司工程技術科鉆井專業(yè)的同事們來說,鉆井提速與復雜防控是鉆井工程永恒的話題,也是不斷推動新疆油田高效開發(fā)的有力保障。
老區(qū)壓力系統(tǒng)復雜、安全密度窗口窄、井漏問題突出、固井難度大要求高的問題,是目前開發(fā)公司面臨的主要鉆井難題,其次,天然氣水平井、石炭系水平井地層巖性復雜、可鉆性差、周期長,也是鉆井一大難點和投資控制難的主因。面對這些困難,工程科成員迎難而上,攻堅克難。
“在施工中,為了提速提效,一個簡單的工序變更就會對后面每一個步驟、每一個專業(yè)帶來影響。我們既要考慮鉆井施工的技術能力和井控安全,還要考慮固井、泥漿以及定向施工的影響,最終實現(xiàn)地質目的,滿足采油工藝對井筒條件的要求。做到這些就需要多專業(yè)協(xié)調配合,不光要精通鉆井專業(yè)知識,還要對油田開發(fā)涉及到的其他專業(yè)有全面了解。”顏江說,為了深入攻關鉆井提速,科室成立了鉆井提速小組,整合各方技術力量,充分發(fā)揮各方優(yōu)勢,強化技術主導程度,推廣成熟配套技術、積極開展難點區(qū)塊、問題技術攻關,顯現(xiàn)出良好效果。
該科室以“四提三控一降”為目標,找弱項、補短板、挖潛力,不斷深化管理提速和技術提速,深挖措施潛力,優(yōu)化提速模板,推廣優(yōu)勢集成技術,實現(xiàn)中淺層、深鉆綜合提速14.21%、7%。其中:火燒山提速26.7%、一區(qū)石炭系提速11.08%、二中區(qū)提速18.03%;八區(qū)烏爾禾提速13.52%。實現(xiàn)了中淺層提速多點開花。
工程科實施一井一策,重點監(jiān)管,天然氣井再創(chuàng)佳績。中佳2區(qū)塊通過優(yōu)化鉆頭選型、強化鉆井液性能、強化水力參數(shù)等措施,實現(xiàn)區(qū)塊平均中完周期41.3天,同比縮短56%。平均完井周期127.7天,同比縮短30.25%,實現(xiàn)了中佳2區(qū)塊鉆井提速大跳躍;滴西區(qū)塊通過制訂多套堵漏方案,嚴格落實技術措施,精細操作,優(yōu)配鉆具組合、提速工具,實現(xiàn)天然氣直井定向井提速21.03%。
在防治結合、快速處置、鉆井復雜有效管控方面,工程科通過開展“百日專項整治”活動落實“七個強化”,全年整體復雜時率為4.9%,較2022年復雜時率降低0.6個百分點,復雜問題得到有效遏制。通過開展井漏集中整治,火燒山區(qū)塊平均單井復雜時間較2022年縮短40.1小時,降幅達到39.0%,復雜防控取得良好成效。
強化質量
“扣好全生命周期的第一粒紐扣”
“對油氣田企業(yè)來說,井筒質量是油氣井全生命周期的第一個環(huán)節(jié),只有扣好‘井筒質量第一粒紐扣’,油氣井全生命周期才有保障,全生命周期的產量才有保障,綜合成本才能下降?!泵律f。
隨著集團公司油氣水井質量三年集中整治行動方案實施,新疆油田公司對井筒質量管理要求越加嚴格。面對井筒質量嚴峻形勢和高要求,開發(fā)公司持續(xù)攻關,強化管理,化壓力為動力,持續(xù)強化提升井筒質量管理。
早在2021年,工程科就按照集團“七條紅線”要求,創(chuàng)新形成“54432”工作體系——編制五項管理制度、形成四有工作思路、明確四項評價依據(jù)、制訂井筒質量管控“三步走”計劃、實現(xiàn)雙99%的奮斗目標,為井筒質量穩(wěn)步提升奠定堅實的基礎。
為此,工程科統(tǒng)一思想,壓實施工主體責任,堅持問題導向、目標導向,圍繞如何保障固井質量開展工作,制訂針對性措施;持續(xù)加強固井質量管控,尤其是固井質量問題較多的區(qū)塊,甲乙方共同優(yōu)化改進措施,保證固井質量;總結形成區(qū)域性的技術模板并推廣應用。
工程科還組織鉆井單位及固井、定向、鉆井液專業(yè)公司宣貫井筒質量管控要求;組織宣貫井身質量討論會,工程、地質、測井和定向一體化加強現(xiàn)場管控,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時反饋問題,及時調整措施。督促承包商制訂井筒質量保障方案和配套制度;召開周井筒質量分析會,甲乙方一體化聯(lián)合保障井筒質量。
在狠抓過程質量管理,嚴格貫徹落實制度上,工程科嚴格把控入井材料及流體質量關,定期對入井流體及單劑進行抽樣檢查,全力保障井筒質量提升。全年抽檢入井材料及流體321批次(產品110批次、流體211批次),抽檢合格率93.1%;對22批次不合格鉆井液按合同約定進行考核。
通過堅持井筒質量管控“54432”工作體系,對照集團公司井筒質量新要求,狠抓過程質量管理,嚴格貫徹落實制度,2023年,開發(fā)公司井身質量合格率達98.6%,油套固井合格率達97.7%。
設想求證
技術創(chuàng)新助力降本增效
“十四五”時期,我國的能源保障要更加安全有力,作為新疆油田產能建設的“排頭兵、主力軍”,開發(fā)公司承擔著高效建產和高質量發(fā)展的雙重使命。對此,開發(fā)公司工程科大膽設想、小心求證,利用技術創(chuàng)新助力降本增效,為效益建產賦能。
工程科推廣電代油鉆井壓裂,錨定“清潔替代”目標,“制定方案、謀定策劃、貫徹落實”三步走,穩(wěn)步推進多個區(qū)塊電代油鉆井壓裂施工。全年完成7口井電代油鉆井、31口井電代油壓裂,節(jié)約投資1400余萬元。
“今年,我們改變以往壓裂車組工作面等移動式變電站安裝的模式,提前進行移動式變電站安裝,以點聯(lián)線,優(yōu)先保障平臺井供電,減少搬家次數(shù),節(jié)約搬家時間。另外,在一區(qū)增鋪2條管線(凈化水+清水)保障供水,超前做好井筒準備,組織壓裂面由兩個增加至3個,保障了一區(qū)提前25天完成28口水平井壓裂?!标愊山榻B道說。
在完成二氧化碳前置壓裂提產試驗井方面,工程科完成2023年開發(fā)公司首口二氧化碳前置壓裂工藝井WTHW3601,全井11段施工。該井為烏夏老區(qū)提產試驗井,原油黏度較高、地層能量不足,采用前置二氧化碳壓裂工藝降黏、補能,總注碳1912噸,目前該井日產液29.8噸,日產油20噸,含水率30%,達到了產能設計要求;8月,組織完成了夏013井區(qū)XHW0119井CO2前置壓裂試驗,注碳2363噸,自噴生產60天,相較于鄰區(qū)常規(guī)工藝井自噴期長,增能效果凸顯。
此外,工程科還擴大了低溫儲層低黏壓裂液試驗。根據(jù)2022年一區(qū)深層石炭系HW1234、HW1241采用低黏壓裂液試驗,施工液砂比與對比井相當,壓后返排無不破膠現(xiàn)象,HW1234日產油較對比井HW1233高9.8噸,HW1241產液情況與對比井相當,且可降低壓裂液費用50%以上。2023年,工程科在4個區(qū)塊完成20口井免配變粘壓裂液降低壓裂成本試驗,共使用免配壓裂液20.79萬立方米,相比胍膠壓裂液節(jié)省費用821.39萬元,其中,在一區(qū)石炭系實施10口井,總替代液量14.38萬立方米,一區(qū)試驗井生產效果逐漸趨好,試驗效果待持續(xù)跟蹤。
通過理念創(chuàng)新、技術創(chuàng)新,探索老區(qū)效益開發(fā)新工藝,工程科有效提升了單井產量和采收率,降低了產建投資和生產成本。
行穩(wěn)致遠,進而有為。做精開發(fā),開發(fā)公司工程科“守土有責”“守土盡責”,排除萬難,不斷進取,贏得了效益建產的“主動權”。
“2023年收官在即,產能建設任務圓滿完成,油藏評價及補鉆更新工作奮進不停。我們有信心打贏這場冬季施工保衛(wèi)戰(zhàn)?!泵律瓐远ǖ卣f。