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        烏石化公司實(shí)現(xiàn)凝結(jié)水和除氧器能量回收
        持續(xù)推進(jìn)技改 實(shí)現(xiàn)降本增效
        冉然 張和鼎

        2023年以來(lái),烏魯木齊石化公司持續(xù)推進(jìn)裝置技術(shù)改造工作,煉油廠二套常減壓裝置凝結(jié)水回收設(shè)施和除氧器能量回收撬裝設(shè)施接連投用,達(dá)到了節(jié)能節(jié)水的效果,實(shí)現(xiàn)了降本增效。

        此前,二套常減壓裝置現(xiàn)場(chǎng)蒸汽伴熱疏水器產(chǎn)生的凝結(jié)水大部分通過(guò)地溝排入含油污水系統(tǒng),造成了大量凝結(jié)水浪費(fèi),導(dǎo)致污水系統(tǒng)溫度升高,不符合公司節(jié)能減排的要求,存在環(huán)保隱患。

        為了解決這一問(wèn)題,該公司對(duì)二套常減壓裝置新增了凝結(jié)水回收線、凝結(jié)水回收集合管等設(shè)施,對(duì)原含鹽污水管線進(jìn)行改造,最終將凝結(jié)水引入渣油冷箱,作為冷源使用。

        凝結(jié)水回收設(shè)施投用后,二套常減壓裝置渣油冷箱停止使用凈化污水,消除了現(xiàn)場(chǎng)異味,一項(xiàng)環(huán)保隱患得到了根治。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行觀察,渣油冷箱箱體溫度正常、穩(wěn)定,未出現(xiàn)偏流現(xiàn)象,改造效果顯著。

        此外,烏石化煉油二車間本著“省一分錢(qián)比掙一分錢(qián)更容易”的理念,持續(xù)開(kāi)展裝置節(jié)能改造,為公司提質(zhì)增效工作貢獻(xiàn)力量。近兩年,該車間通過(guò)改造共計(jì)消除113處直排點(diǎn),將7條儀表伴熱改為水伴熱,每小時(shí)可回收15噸凝結(jié)水。

        目前,二套常減壓裝置已基本消滅了“小白龍”現(xiàn)象,自2023年7月份至今,已累計(jì)節(jié)約運(yùn)行成本約27萬(wàn)元。

        節(jié)能減排是企業(yè)降本增效的重要途徑,更是一份對(duì)社會(huì)義務(wù)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。烏石化煉油廠除氧器在原有的運(yùn)行過(guò)程中,除鹽水經(jīng)加熱除氧后,不凝結(jié)氣體由排汽管排至大氣,產(chǎn)生大量噪聲,部分蒸汽一同排出,造成了資源浪費(fèi)。

        經(jīng)過(guò)考察優(yōu)化方案之后,在該公司規(guī)劃和科技信息部的推進(jìn)下,一項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目成功落地,在建南水站和重催裝置建立了除氧器乏汽回收撬。投用后,立即達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo),既回收了排空的蒸汽冷凝水,又消除了現(xiàn)場(chǎng)的噪聲,裝置面貌得到了改善。

        通過(guò)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),重催裝置除氧器能量回收設(shè)施回收凝結(jié)水約5噸/時(shí),建南凝結(jié)水站除氧器能量回收設(shè)施回收凝結(jié)水約1噸/時(shí),全年可回收凝結(jié)水5.26萬(wàn)噸,節(jié)省燃動(dòng)費(fèi)用47.3萬(wàn)元。

        時(shí)間:2024-01-10    來(lái)源:新疆石油報(bào)
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