8月15日,在烏魯木齊石化公司化肥部二化裝置,二化車間值班干部胡華正頭頂烈日,在裝置上開展現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化整治工作。
就在前不久,胡華因發(fā)現(xiàn)了重大隱患被烏石化公司嘉獎。
那是8月4日下午,胡華在日常巡檢中發(fā)現(xiàn),二合成氨裝置第一解析塔周邊地面有MDEA(N-甲基二乙醇胺)液滴。
液體滴落這一微小的異?,F(xiàn)象,很容易被誤認(rèn)為是消音器處日常排放的汽帶液現(xiàn)象,但胡華卻意識到,這可能是塔身或塔壁出現(xiàn)了問題。他沒有忽視這一細(xì)節(jié),而是立即啟動了排查流程。
經(jīng)初步檢查,胡華未發(fā)現(xiàn)明顯異常,但他沒有放松警惕,而是繼續(xù)深入排查。在對第一解析塔、第二解析塔、汽提塔的管線及靜密封點進(jìn)行了更為細(xì)致的檢查后,他攀爬至第二解析塔頂部約60米的高度,從上往下對塔身進(jìn)行了細(xì)致的檢查。
當(dāng)爬至40米高度處時,胡華在塔壁入口管線的保溫層表面發(fā)現(xiàn)了MDEA液體滲漏。他做好高處作業(yè)保護(hù)措施,拆除了外側(cè)保溫,又發(fā)現(xiàn)在管線入口接近塔壁處的焊縫有裂紋,溶液已經(jīng)開始附著在塔壁及塔身的安全梯上,且塔壁及爬梯的面漆也有腐蝕的跡象。
確認(rèn)漏點后,胡華立即向車間匯報情況。該公司相關(guān)處室及時制定應(yīng)急和處理措施,避免了事故的發(fā)生。
胡華說:“焊縫連接著管線和塔壁,管內(nèi)MDEA溶液流量高達(dá)700噸/小時,介質(zhì)流動造成管線晃動和焊縫疲勞損傷,一旦發(fā)生泄漏,將會導(dǎo)致管線崩開,引發(fā)大量MDEA溶液泄漏。”
在接下來為期12小時的搶修中,胡華一直堅守現(xiàn)場,再三確認(rèn)搶修施工的每一步驟,反復(fù)檢查焊縫焊點的情況。
檢修結(jié)束,大家都說,此次隱患的發(fā)現(xiàn),離不開胡華敏銳的洞察力、豐富的現(xiàn)場經(jīng)驗和勇于擔(dān)當(dāng)?shù)木瘛?/p>
(據(jù)烏石化在線)