吐哈油田鄯善采油管理區(qū)輕烴裝置區(qū)液化氣儲罐現(xiàn)場。(文圖均據(jù)吐哈油田公司官微)
8月上旬,吐哈油田日產(chǎn)天然氣達到74萬立方米,較7月下旬上升8.4萬立方米,實現(xiàn)了天然氣產(chǎn)量止跌回升,助力該油田天然氣日產(chǎn)量重回70萬立方米。
7月以來,面對天然氣產(chǎn)量嚴(yán)峻形勢,該油田開發(fā)事業(yè)部牽頭勘探開發(fā)研究院和采油工藝研究院,迅速成立天然氣上產(chǎn)技術(shù)組,第一時間進駐鄯善采油管理區(qū)和吐魯番采油管理區(qū),與管理區(qū)技術(shù)人員一道積極剖析氣藏開發(fā)矛盾,制定上產(chǎn)技術(shù)措施,為該油田天然氣上產(chǎn)工作提供技術(shù)支持。
該油田積極開展老井老層挖潛,加快實施增產(chǎn)措施,重點圍繞巴喀致密氣藏、溫米氣層氣、勝北喀拉扎氣藏、神泉西塊和恰勒坎七克臺組老井開展?jié)摿ρ芯俊?/p>
其中,鄯善采油管理區(qū)組織精干力量,開展6項氣藏潛力專題研究,有力支撐天然氣上產(chǎn)工作,合計提交氣井措施25口,審核通過實施12口,措施后日增氣9.7萬立方米。目前日產(chǎn)氣6.5萬立方米,實現(xiàn)致密砂巖氣藏與常規(guī)氣藏措施雙豐收。
吐魯番采油管理區(qū)聚焦高氣油比區(qū)塊措施挖潛、致密氣井制度優(yōu)化、生產(chǎn)系統(tǒng)增效和低效井風(fēng)險合作4個方面開展11項具體措施,實施47井次工作量,目前完成22井次工作量,日增氣4.6萬立方米。
該油田積極開展新井治理攻關(guān),提高新井產(chǎn)量貢獻,加強吉7區(qū)塊、石錢灘區(qū)塊排采規(guī)律研究,攻關(guān)深層排水采氣技術(shù),新井產(chǎn)量持續(xù)上升。同時組織好躍探1H井零散氣回收工作,爭取產(chǎn)量貢獻最大化。實施石錢303、石錢3井二氧化碳解堵,石錢302井加深泵掛,7月治理3井次,日增氣1.6萬立方米。
該油田通過氣改電減少自用氣量,努力提高天然氣商品量。按照氣改電方案,鄯善采油管理區(qū)和吐魯番采油管理區(qū)積極落實該油田天然氣上產(chǎn)工作要求,統(tǒng)籌成本控制與氣改電設(shè)備使用,編制了氣改電實施方案并加快組織運行。鄯善采油管理區(qū)7月投運了全部3臺電驅(qū)壓縮機和4臺電加熱爐。吐魯番采油管理區(qū)7月21日實現(xiàn)在用加熱爐全部為電加熱爐。氣改電后自用氣量減少3萬立方米/日。
此外,該油田加強現(xiàn)場管理工作,促進老區(qū)實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)。通過全面加強現(xiàn)場氣井管理,生產(chǎn)動態(tài)跟蹤,對連續(xù)生產(chǎn)井采取控壓穩(wěn)產(chǎn)生產(chǎn),低壓井通過間開生產(chǎn)、泡沫排水采氣、負(fù)壓采氣等方式有效延長自噴周期。鄯善采油管理以潛力氣井復(fù)產(chǎn)為老區(qū)穩(wěn)產(chǎn)的“突破口”,逐井排查、深挖潛力、剖析根源,積極提出復(fù)產(chǎn)建議,上半年實施老井復(fù)產(chǎn)5井次,日增氣1.7萬立方米;吐魯番采油管理區(qū)開展長停井套壓摸排和套管氣回收工作,檢查定壓放氣閥清理、調(diào)整,累計實施26井次,增加氣量2.2萬立方米,做到天然氣“顆粒歸倉”。