2024年9月,石西油田作業(yè)區(qū)采油管理人員羅吉正在檢查新安裝的智能間抽控制柜的運行狀況。新疆石油報通訊員 白會彥 攝
“莫8井用電量同比不升反降,這是作業(yè)區(qū)2024年向‘新’而行,以‘智’提質(zhì),大力推進人工智能調(diào)速控制系統(tǒng)應用的結(jié)果?!?月3日,石西油田作業(yè)區(qū)生產(chǎn)運行辦公室管理人員葉浩在統(tǒng)計莫8井的實時用電量時說。
新一代人工智能調(diào)速控制系統(tǒng)可通過安裝智能間抽控制柜,對抽油機生產(chǎn)參數(shù)特征進行分析、運算,在不依托功圖和外部傳感器的情況下,實時自主調(diào)整沖次,保持動液面及泵效相對恒定,避免空抽,實現(xiàn)油井不停機超低速連續(xù)運行的智能間抽模式。
該系統(tǒng)運用后,大量重復性工作被人工智能所取代,可最大化降低噸液耗電成本,減輕技術人員摸排分析工作強度,減少現(xiàn)場人工維護成本,從而提高油井泵效,延長檢泵周期,實現(xiàn)降本增效。
為了保證該系統(tǒng)的應用效果,石西油田作業(yè)區(qū)秉持“安全生產(chǎn)、確保產(chǎn)量、降低能耗”的原則,按照自動化管理要求,從低產(chǎn)低能井調(diào)參、重點能耗設備降耗、精細管理3方面著手,認真分析油井產(chǎn)液能力、井下泵工況、生產(chǎn)制度等情況,對井下結(jié)構待優(yōu)化、沉沒度低的27口低產(chǎn)低能井,以及8口不具備自動化、無法遠程啟停井的抽油機井,應用人工智能調(diào)速控制系統(tǒng),安裝了35臺智能間抽控制柜,以實現(xiàn)抽油機的有效運行,減少無效消耗。
此外,該作業(yè)區(qū)結(jié)合選井的不同工況,確定智能控制的預期目的,并制定單井管理檔案。在系統(tǒng)調(diào)試完成后,該作業(yè)區(qū)還強化對單井運行狀態(tài)的跟蹤管理,加強了現(xiàn)場管理人員的技能培訓,保證系統(tǒng)應用取得實效。
“僅2024年11月作業(yè)區(qū)已節(jié)約電費支出近4.3萬元。自上年9月設備投用以來,作業(yè)區(qū)已累計節(jié)省電量32萬千瓦時,節(jié)電率達45.13%,節(jié)約電費15萬元?!笔饔吞镒鳂I(yè)區(qū)相關負責人說。
該負責人表示,下一步,石西油田作業(yè)區(qū)將繼續(xù)進行云端實時間抽、不停機間開等更多的嘗試,持續(xù)創(chuàng)新技術應用,為油田高質(zhì)量發(fā)展注入新活力。