今年以來,克拉瑪依石化公司(以下簡稱“克石化公司”)煉油三部以精細(xì)管理為切入點(diǎn),持續(xù)深挖裝置效益“增長點(diǎn)”。車間精準(zhǔn)定位裝置生產(chǎn)效能瓶頸,多管齊下、精準(zhǔn)施策,通過革新工藝調(diào)整模式、優(yōu)化關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行等舉措,成功打出一套提質(zhì)增效“組合拳”。
從“掐頭去尾”到全局優(yōu)化
“突破瓶頸的關(guān)鍵是轉(zhuǎn)變思路,向精細(xì)管理和創(chuàng)新要效益?!笨耸緹捰腿奎h支部書記張景偉說,換流變產(chǎn)品的閃點(diǎn)與低溫粘度是衡量其質(zhì)量的核心指標(biāo)。以往,Ⅱ套精密分餾裝置在生產(chǎn)該產(chǎn)品時(shí),大多采用“頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳”的“掐頭去尾”式調(diào)整:即低溫粘度偏高時(shí)減少重組分拔出、閃點(diǎn)偏低時(shí)增加輕組分拔出。這種局部調(diào)整方式雖能在一定程度上穩(wěn)定產(chǎn)品指標(biāo),但會(huì)導(dǎo)致大量有效組分被白白浪費(fèi),還嚴(yán)重制約了生產(chǎn)效率的提升。
面對(duì)這一生產(chǎn)困境,車間積極轉(zhuǎn)變觀念,主動(dòng)打破傳統(tǒng)思維束縛,變“局部調(diào)整”模式為“全局優(yōu)化”模式。通過研究分析與實(shí)踐嘗試,自今年3月起,車間反向調(diào)整生產(chǎn)思路,不僅從源頭把控原料性質(zhì)指標(biāo),還通過全流程分析有效組分分布情況進(jìn)行精準(zhǔn)調(diào)整。
思路的轉(zhuǎn)變帶來了顯著成效。新的調(diào)整方式使生產(chǎn)過程中的有效組分得到更充分利用,產(chǎn)品收率較2024年同期提高了12個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),克石化公司今年已累計(jì)增產(chǎn)換流變超750噸,為公司增效超200余萬元,產(chǎn)品質(zhì)量也更加穩(wěn)定可靠。
從“能用就行”到精細(xì)管理
在調(diào)整工藝模式的同時(shí),車間還同步推進(jìn)設(shè)備優(yōu)化,力求全方位提升生產(chǎn)效能。
Ⅱ套精密分餾裝置水環(huán)真空泵P241A/B所配備的公用舊水冷器由于運(yùn)行時(shí)間較長,結(jié)垢問題嚴(yán)重,導(dǎo)致冷卻效果差、運(yùn)行工況不佳,無法閉環(huán)運(yùn)行。目前,公用舊水冷器只能通過持續(xù)補(bǔ)排水維持運(yùn)轉(zhuǎn),不僅消耗新水量大,而且揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCS)的排放也難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
針對(duì)這一問題,車間積極與冷卻器廠家聯(lián)系,根據(jù)實(shí)際工況定制相匹配的設(shè)備。冷卻器經(jīng)過改造后,實(shí)現(xiàn)了閉式循環(huán),泵運(yùn)行穩(wěn)定,每年可節(jié)約新水4000噸。
克石化公司煉油三部精密分餾裝置負(fù)責(zé)人梁文說:“以前我們總覺得設(shè)備能用就行,忽視了故障設(shè)備也有可能帶來更大損失。隨著‘精細(xì)管理、綠色發(fā)展’理念深入人心,我們將及時(shí)調(diào)整管理思路、優(yōu)化設(shè)備功能,持續(xù)推動(dòng)裝置運(yùn)行水平提升?!?/p>
據(jù)了解,克石化公司煉油三部正積極推進(jìn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型,探索人工智能在生產(chǎn)工藝運(yùn)行、設(shè)備故障分析等方面的應(yīng)用,探索以科技力量撬動(dòng)生產(chǎn)效能的全面提升,在提質(zhì)增效的賽道上跑出“加速度”。