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        新聞 > 油田故事
        風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)抽油機(jī)井口多級(jí)密封裝置提效顯著
        “組合拳”取得一舉多得效果
        何陽 曹成龍

        截至目前,風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)SAGD井自安裝抽油機(jī)井口多級(jí)密封裝置后,更換盤根周期、光桿作業(yè)時(shí)間等均得到大幅降低,降本增效“組合拳”一舉多得、成效顯著——

        盤根密封狀態(tài)良好,作業(yè)周期由最短5天提升至120天,年平均增加生產(chǎn)時(shí)間34小時(shí)/井、增加生產(chǎn)時(shí)率9小時(shí)/井;抽油桿防噴器多級(jí)密封裝置試驗(yàn)后,更換光桿作業(yè)時(shí)間由72小時(shí)縮短至4小時(shí)以內(nèi),作業(yè)時(shí)間減少80%,單井作業(yè)費(fèi)用由13萬元降低至1萬元。

        風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)目前共有SAGD生產(chǎn)井285口,井口平均油壓1.27兆帕、平均溫度120攝氏度。受井口高溫、高壓影響,普通盤根盒盤根磨損較快,更換周期最短5天,最長不超過14天。不僅如此,經(jīng)該作業(yè)區(qū)工程人員跟蹤分析,高溫環(huán)境下光桿與產(chǎn)出液長期接觸造成表面腐蝕,光桿往復(fù)運(yùn)動(dòng)與盤根盒附件摩擦造成表面磨損,使得SAGD井光桿腐蝕、磨損也較快。

        針對(duì)以上“病因”,該作業(yè)區(qū)先后采取了光桿銼刀處理以及引進(jìn)冷凍井口帶壓修井技術(shù),但以上技術(shù)措施均存在油井生產(chǎn)時(shí)率降低以及維修成本高,占產(chǎn)時(shí)間長等問題。

        為探索提高風(fēng)城稠油井口密封可靠性的新工藝、新設(shè)備、新材料,進(jìn)一步延長盤根更換周期,提高SAGD油井機(jī)抽時(shí)率,實(shí)現(xiàn)快速帶壓更換光桿,縮短占產(chǎn)時(shí)間,降低維修成本,減輕員工清理井口油污勞動(dòng)強(qiáng)度,2021年起,該作業(yè)區(qū)開展新型井口密封裝置探索試驗(yàn)。該裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、使用結(jié)合了油井防噴器技術(shù)、帶壓開孔技術(shù)、油井井口防噴管作業(yè)技術(shù)。試驗(yàn)期間,該裝置安全、可靠,操作便捷,且實(shí)現(xiàn)了170攝氏度、1.6兆帕下SAGD井帶壓更換光桿作業(yè)。

        目前,該作業(yè)區(qū)已累計(jì)安裝井口密封裝置23套,開展抽油桿防噴器多級(jí)密封裝置試驗(yàn)21口,均安全可靠有效。

        時(shí)間:2024-03-13    來源:新疆石油報(bào)
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